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自CBS能源效率項目在電解鋁廠推行后,該廠質檢中心將降低光譜分析過程中的氬氣消耗作為攻關重點,今年4至9月份,在工作量持平的情況下,每月平均用氣16瓶,比去年同期減少30%。
檢測把關被譽為企業生產的“眼睛”。在該廠質檢中心的分析成本中,光譜分析過程中的氬氣消耗占成本的“大頭”。為減少用氣量,質檢中心員工沒少想辦法,比如隨手關掉開關、及時檢查氣路甚至更換供氣廠家,但收效不明顯。尤其是氬氣閥門與管道的連接處,技術人員焊接生料帶纏絲扣時,因生料帶不結實不耐用,而且高溫焊接時容易造成閥門內部結構變形,時間一長難免會有一絲絲的氬氣漏出。該中心的化驗員看在眼里急在心上。
該廠CBS能源效率項目推行后,質檢中心員工進一步意識到,必須樹立節約理念,消除隱性浪費和顯性浪費。為解決閥門漏氣難題,材料員兼維修工張京傳絞盡腦汁苦思冥想,終于想出了好辦法。他花幾塊錢買來了尼龍棒,對尼龍棒切片鉆眼,制成墊片放入氬氣閥門中。使用后,自制尼龍棒墊片不僅有彈性有韌性而且結實耐用密封性好,節氣效果十分明顯。一個小小墊片就堵住了漏氣大難題。
(關鍵詞:山東鋁業 電解鋁)