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首鋼京唐冷軋作業部2230冷軋鍍鋅作業區認真對標找差,采取措施,大處著眼,小處著手,努力提高操作水平和控制精度,節約鋅錠消耗,每月降低成本200余萬元。
熱鍍鋅的鋅錠消耗占整個鍍鋅工序加工成本的50%,對于鍍鋅生產線降低鋅錠消耗是降低成本的關鍵。他們認真分析,發現帶鋼在熱鍍鋅生產過程中鋅鍋產生大量鋅渣和氧化鋅;帶鋼表面超出合同或者用戶要求的部分鋅重,是造成鋅錠消耗高成本原因。針對問題,作業區深入研究,廣泛征集建議,制定了合理的加鋅制度、撈渣周期、鋅鍋液位、鋅鍋溫度、鋅液成分、氣刀高度措施等,合理控制爐內、定時清理,減少鋼帶表面殘鐵量,精確穩定控制鋅鍋的工藝參數,減少鋅渣的產生。同時,對鍍層厚度進行精確控制,通過提高操作水平,控制張力減小帶鋼抖動,保證鍍層的均勻性。目前該作業區噸鋼節約鋅耗2.46公斤,噸鋼加工費降低34.44元,每月降低成本200余萬元。